V01.29No.4
Aug.2010
河北电力技术
HEBEIELECTRIC
POWER
第29卷第4期
2010年8月
泵与风机变频调速的节能原理见图1[3|。
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图I泵与风机变频前后的特性曲线
图1中曲线(1)为泵与风机在给定转速下满负荷(系统阀门全开运行)时的扬程、流量点和效率点的轨迹;曲线(2)为部分负荷(系统阀门部分开启)时的阻力特性曲线,即泵与风机要克服磨擦,压力随流量的平方而变化。泵与风机运行工况点是泵与风机的特性曲线与管路阻力曲线的交点,当用阀门控制时,由于要减少流量,就要关小阀门,使阀门的磨擦阻力变大,阻力曲线从(1)移到(2),扬程则从H。移到Hz,流量从Q1减小到Q。,运行工况点从C,点移到C。点。从图中可以看出:流量虽然减少,扬程反而增加,轴功率P比调节前减少不多[3]。
若采用变频调速,随着转速下降,扬程一流量特性变为图1中的曲线(1),系统工况点也由C,点变到C:点,代表轴功率的面积比采用阀门调节时显著减少,两者之差即是节省的轴功率,即为图1中的矩
形c2HzH7
zC7。的面积。3高压变频装置的应用
3.1
机组概况
河北兴泰发电有限责任公司7号机组为东方汽
轮机有限公司生产的型号为N200—12.74/535/535的亚临界、一次中间再热、单轴三缸三排汽凝汽式汽轮机,于2003年进行了通流部分改造,改造后机组容量为220MW,每台机组配有2台沈阳水泵厂生产的8I。NP一4型凝结水泵,流量620t/h、扬程170m、轴功率358kW、电机功率440kW、电压6
000
V、电流50.4A、转速370r/rain。为了满足节能降耗的需要,对7l号凝结水泵加装了高压大功率变频调速装置,由原来的汽蚀调节改为变频调速调节。
3.2
高压变频装置的应用情况
凝结水泵的节能改造采用一拖一手动旁路控制
方案,在电动机高压回路接人变频器,系统接线示意
见图2。
QF、M分别为原有6kV断路器和现场电动机。
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万方数据
图2一拖一手动旁路变频系统示意
为了充分保证凝结水系统的可靠性,为变频器加装工频旁路装置,当变频器异常时,变频器停止运行,电机可以直接手动切换到工频下运行。QSl、QS2和QS3可实现工频/变频运行方式的切换,工频运行时QSl和QS2断开、QS3闭合,变频运行时QS3断开、QSl和QS2闭合。正常情况下,一次风机采用变频运行方式,变频装置故障时,断开QSl和QS2、合上QS3改为工频运行方式,但工频、变频不能同时运行,因此QS2和QS3不能同时闭合,必须在机械或电气上实现闭锁H]。
3.3
变频调速装置运行后的节能效果
71号凝结水泵变频调速装置投运后,分别在220
MW、200MW、180MW、110MW4种工况下,
做工频和变频方式的运行试验,试验数据见表1。
表l
凝结水泵工频与变频运行主要试验数据
凝结水泵只是增加1台变频装置,对泵本体并没有改动,因此对泵的影响主要是在低负荷时降低了电机输入功率,其节电效果可以从2种运行方式下的电机功率对比来看出。
根据试验数据得出电机功率与泵出口流量关系为:改造前P=--0.0015(Y+1.7501Q~167.6033
改造后P=0.0058Qz一2.971Q+478.9151式中:P为输入电功率;Q为泵出口流量。
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