废铑催化剂中铑回收制三氯化铑技术进展
·568· 化 工 进 展 2010年第29卷
操作上采用搅拌洗涤法。采用以上措施,一般搅拌洗涤5~6次,洗水量约为铑量的200倍(相当于每克铑需要约200 mL去离子水方能洗尽其中的钠),即能保证钠可较彻底地除去,又能保证铑不返溶,得到较高的直收率。
这一有利形势也为铑回收与再利用赢得了越来越多的关注,相信几年内我国的铑回收技术与规模将会与世界先进企业看齐。
参 考 文 献
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3 结 语
我国在贵金属催化剂回收并重新利用方面起
步较晚,使得我们的技术相比较于国外供货商还略显不成熟。并且,贵金属催化剂往往是与进口的化工生产设备与技术打包销售到我国,价格不菲。更为甚者,国外供货商在推销了自己产品,控制了核心技术的同时也垄断了废催化剂回收的途径,使得国内的贵金属催化剂在失效之后不得不打包运回原产地。这种垄断市场的行为极大的限制了国内生产企业获得货源的可能性,严重的影响了我国催化剂回收企业的发展,也失去了自己试验与提高的空间。可喜的是,国家近几年以可持续发展为目的大力提倡绿色化学,我国的催化剂回收企业发展迅猛,而且已经出现了国内生产的ROPAC投入化工生产中的案例。而且近两年金属铑价格一再突破历史高位,
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基金项目:中海油发展科技资助项目(JDKJ-XMHT-YJ0803)及天津市科技支撑计划资助项目(09ZCKFGX02600)。
第一作者简介:李俊(1986—),男,学士,工程师,主要从事从废铑催化剂中回收金属铑的研究。E-mail ljyu1986@。